本網(wǎng)訊 “#9機#4循環(huán)水泵出口液控蝶閥液控傳動裝置油壓不穩(wěn)定,經(jīng)常出現(xiàn)機械限位器和熱控限位器損壞以及系統(tǒng)漏油等問題,如果我們將#9機#4循環(huán)水泵出口液控蝶閥液控傳動裝置改造為電動傳動裝置,效果是不是會更好一些呢?”
工余時間,華電能源牡丹江第二發(fā)電廠汽機檢修分公司水泵班的班組檢修室內(nèi),職工們正在認真地討論著關(guān)于“#9機#4循環(huán)水泵出口液控蝶閥液控傳動裝置油壓不穩(wěn)定”的解決方案,大家時而爭得面紅耳赤,時而有人拿筆快速記錄一些突現(xiàn)靈感的想法和的建議,大家或聚精會神傾聽,或積極討論,或凝神思考,為了提高設備運行效率,班組內(nèi)每名職工都充分發(fā)揮自己的聰明才智技術(shù)優(yōu)勢,讓班組的小改小革創(chuàng)造出大效益。
該廠汽機檢修水工班通過日常對設備檢查和維護,不斷發(fā)現(xiàn)設備存在的缺陷和問題,憑借現(xiàn)場積累經(jīng)驗提出了設備優(yōu)化方案,并在實際生產(chǎn)應用中見到成效。
針對該廠#9機冷卻水塔原有填料布置不合理、淋水裝置淋水面積小影響冷卻水塔換熱效果的問題,水泵班利用#9機大修的機會,經(jīng)過幾次商討,將冷卻水塔部分填料更換為GXT-26型高效淋水填料,采用非等高布置方式,并對淋水裝置的口徑也進行了優(yōu)化,增大了淋水面積,將淋水碟更換為TP-Ⅱ型淋水碟,班組通過對填料和淋水碟的優(yōu)化有效提高了冷卻水塔的冷卻效率。
由于該廠三期#5、#6、#7機組停備時間較長,致使機組所用循環(huán)水流量大幅度減少。三期附屬設備在三臺機組全停時所需流量為5500t/h,#3循環(huán)水泵運行流量為1100t/h。針對此項問題,水泵班經(jīng)申請后對江岸泵站#3循環(huán)水泵進行了改造,將#3循環(huán)水泵改造為流量為6000T/h的OKL700-590A型泵,經(jīng)一個階段的試運行,明顯節(jié)約了循環(huán)水用量。
該廠汽機檢修水工班通過一系列設備優(yōu)化,提高了設備運行效率,為節(jié)能挖潛、降本增效工作盡了自己的一份力量。
強基在班組,通過小改小革為企業(yè)創(chuàng)造安全和經(jīng)濟效益已成為汽機檢修水泵班組全體人員的共識和努力方向。