本網(wǎng)訊 “這次2號機組啟動改用小油槍點火,節(jié)省燃油15噸。”華電能源哈爾濱第三發(fā)電廠的節(jié)能專工在生產(chǎn)例會上通報,這是該廠節(jié)能挖潛的諸多舉措之一。
2014年以來,哈三電廠組織技術攻關團隊,積極探索降低能耗的空間,在保證設備運行安全前提下,通過技術調(diào)整、運行優(yōu)化,“跳出龍江”對標桿等手段,把節(jié)能降耗融入生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中。
近日,2號機組啟動,采用疏水泵給鍋爐注水打壓,較以往給水泵上水方式節(jié)省廠用電;提前制粉保持煤粉倉高粉位,小油槍點火,啟動僅消耗燃油4噸,創(chuàng)造歷史新紀錄。該廠還對2號機組脫硫、脫硝系統(tǒng)進行精心調(diào)控,通過鍋爐燃燒調(diào)整氮氧化物排放量,最大限度減少尿素消耗。一、二期脫硫系統(tǒng)實現(xiàn)石灰漿液互相聯(lián)通,有效提高漿液利用率。
該廠還對2臺600MW機組和2號200MW機組進行氧量優(yōu)化實驗,根據(jù)爐內(nèi)結(jié)焦、排煙溫度狀況,對一、二次風配比,煤粉細度等進行精心調(diào)整,制定嚴格的磨煤機著火防范措施,啟停磨煤機過程中,把握好風量、煤量比例,減少磨煤機的含氧量,控制可燃物的濃度,制粉系統(tǒng)安全性明顯提高,鍋爐飛灰含碳量同比也有所下降。定時對機組真空查漏,及時發(fā)現(xiàn)隱患,處理漏點,逐步改善機組真空狀態(tài),全力降低煤耗。與此同時,該廠加大對非生產(chǎn)用能跑冒滴漏的監(jiān)督檢查力度,杜絕了無償用能現(xiàn)象。